技术优势

方法总比困难多        — —沈国良

我曾在染厂干了十年,搞应用技术服务也已8年了,在很多人眼里,助剂行业就是拼兑水,用棍子搅拌一下就行了,事实上很多人也去买个配方,买点原材料兑一下,靠着点人脉关系,以低价位竟争,造成了高品位助剂产品少,中低档产品满天飞的局面,再加上印染行业不景气的情况下,价格竟争越演越烈。

助剂厂要在目前这样困难的情况下生存下去,光靠价格竟争肯定不长久,一定要有自已独特的东西,我以为主要为二方面,一方面必须建立一支熟悉印染行业的应用技术服务队伍,另一方面必须研发适合于印染厂降低成本,搞高印染产品附加值的产品。

很多助剂厂成立了应用技术服务队伍,但大多数企业都把应用技术服务人员用在产品推销上,而忽视了对印染厂技术服务上面。

说到底印染行业存在的问题和助剂行业相同,产品相同、质量相同、营销思路相同,差异化的东西很多,剩下的只能是价格竟争了。

到很多印染企业的老总说企业亏本了,我经常问他们一句,你一年到头才知道亏本了,那么你一个月知不知道,一天知不知道,一缸知不知道,甚至做下去的工艺配方是否合理,一想,原来日子太好过了,管理方面太粗放了,一遇到紧巴巴的日子,竟不知道精细化管理了。

成功的企业各不相同,亏损的企业大多雷同。企业最关心的是效益,是生存问题,染厂出效益主要在少材料、少回修、多出正品,这才是根本。

前几年有染厂老总跟我说他们厂在正品率在98%以上,但还是亏本,我就跟他说如果正品率真能达到这么高,我就给你发印染诺贝尔奖。后仔细分析,他们说的正品率是指客户退回厂里的匹数计算的,而对生产过程中的质量未统计进来,如10匹布加料,次算10匹产品,加料2次算20匹次品,过程中改色匹数统计,定型机上回定一匹算一匹次品,按这个方法一个月后说只有70%,我说这就对了,你以后只要抓大放小,以后肯定会有效益。

再如我们关心的色花、色渍、白渍、左中右色差问题,我总结如下几点:

T/R仿毛产品的色花、色渍、白渍

很多染厂只注重染色工序,不注重前道前处理减量工艺,仿毛产品如前道减量塞牢,中和过早的话,那么在染色过程中很容易出现色花、色渍、白渍,越回修问题越重。

染料过量问题

萧山某厂做涤/改性涤/粘仿毛产品,涤纶含量在65%左右,300%分散黑EX-SF用量在4%,经常出现色渍,叫技术科打2%、2.5%、3%、3.5%、4%打样,300%EX-SF发散黑2.5%用量深度能达到4%,选用2.5%染料后色渍现象大大减少,不仅节省了成本,并且提高了干、湿摩牢度及水洗牢度。

萧山某厂做涤/改性涤/粘胶时装经常出色花,改性涤含量约20%,涤套色很浅,而X型阳离子染料用量达0.9%,已大大过量,经减少染料用量,色花、色渍大大减少。

萧山某厂做涤长丝四而弹高牢度黑,用的高牢度黑分散染料价格70多元/kg,用量7%,后对比,4.8%的染料和7%的染料经还原清洗后深度一样,改进工艺后大大节省了成本。

水质问题

萧山某厂做全涤布上半年浅色经常出黄渍、污渍,他们说用了15元/kg的精练剂和30元/kg的修补剂也没用,在现场试验,用2kg精练剂加碱升温到100℃前处理降温到70℃时拉出布来看布面干净,解决了问题又推进了产品,其实对于水质问题我还是呼吁一下,很多染厂没有重视,如果发现染缸喷嘴或加热器污垢很多且升温很慢,建议多使用点螯合分散剂。

工艺问题

萧山某厂做2%分散翠兰在长丝上经常色花,该工艺已使用10多年了,用30多元/kg的修补剂也无济于事,按经验,染料上色最快在100~110℃之间,经打开升温曲线,染料在110~120℃之间上色最快,调整工艺后用3.5元/kg的高温匀染剂也就可以了。

绍兴某厂做涤/改性涤手抓花布出现了20多缸次品,很着急,该厂工艺一般在100℃前升温很快,100℃以上升温很慢,经打开升温曲线,阳离子染料在100℃已完全上色,把工艺调整100℃前控制温慢,100℃以上不控温,再无次品。

绍兴某厂套活性经常色花,打工艺曲线发现加碱前基本上不上色加碱后上色很快,调整工艺常温预加碱2kg后色花基本无。

再如在节能减排方面,针对萧绍印染厂喷射溢流缸多排污大问题,我正在积极推广活性硫化卷染机染色,如T/R仿毛织物先溢流缸套分散再卷染机内套硫化,溢流缸水在3.5吨左右,而卷染机在0.6~0.8吨左右,改进工艺后,污水排放从每缸50吨降到6吨左右,而且节省了大量能源,提高了正品率,效益不言而已。

以上是我在技术应用服务方面的一些体会,现在我在大力推广活性低温皂洗工艺及产品,相信该工艺和产品在印染行业将有很大作为,但我更多看到,其实印染厂现在不仅仅在技术方面缺乏,很多观念都已过期。

举个例来说,萧山某厂做天丝产品已有一定知名度,但缸差不稳定。该厂老总叫我去呆了二天,第三天召集全体中层干部会议,我说了二点,一点是你们厂里每个干部都有几十年的工作经验,从每个人看来都可以当厂长,但是第二点,把你们放在一起配合很成问题。二天里我看到一个现象,喷射溢流缸做400g/m的天丝布,布太厚很难走动,升瘟到60℃才能运转正常,如果做活性染料浅色在此时加元明粉,很容易色花,有个生产经理跟我说不加元明粉可以防止色花,他也做了,加了三次料,还是色花,其实这里存在一个很大的配合问题,如果再叫技术科打一下不加元明粉和加元明粉色光会不会变化,那效果就完全不同了。

我一直在跟印染企业一线人员交流,他们有很多经验值得我们学习,也有很多困惑想请我们解决,我一个人的能力有限,希望在座的各位前辈、各位专家领导多多帮助,多给印染企业建言献策,提高我国的印染技术水平,同时也能促进助剂行业健康、稳定地发展。

(本文已收录于《浙江省纺织印染助剂情报网第十九届年会》论文集)